水泥磨產量下降的原因淺析,你知道嗎?
- 2022-05-04
水泥粉磨車間能夠高效率、穩定的運行是水(shuǐ)泥企業在日(rì)益激烈的市場競爭中追求的目標。如何逐步提高磨(mó)機台時產量是水泥企業的重要任務。但(dàn)在生產過程中,水泥磨產量降低的情況時有發生,給水泥企業帶來(lái)了巨大的(de)損失(shī)。
1 項目(mù)基本情況
某公司2 000t/d 熟料水泥生產(chǎn)線水泥粉磨車間共有 4 台(tái)水泥磨,1# 磨機係(xì)統為 Φ3.2mx13m 開流(liú)磨係統,2# 磨機係統為 Φ3.0mx11m 圈流磨係統,3# 磨機係統為 Φ3.0mx11m 圈流磨係統,4# 磨機係統(tǒng)為 Φ3.2mx13m 開流(liú)磨係統。其中 2# 磨機隨(suí)生產線建設,3# 磨機為後期增加粉磨係統,1# 磨(mó)機和 4# 磨機係統為 2009 年技改項目。主要(yào)問題為(wéi):1# 磨機係統和 4# 磨機係統粉磨能力正常,台時產量 40~45t,問題(tí)出在 2# 磨機(jī)和 3# 磨機(jī)係統,正常台時產量為 30~35t,但磨機係統台產突降至 20~25t/h。
2 原因分析
2.1 理論分析
從理論上看,導致磨機(jī)係統台產突然下(xià)降的主要原因如下:
(1) 物料變化引起(qǐ)的台時產量大幅波動,物料易磨性變差。熟料中若含有欠燒料很容易粘附於研磨體和襯板表麵,形成緩衝墊層,大大影響(xiǎng)粉磨效率(lǜ)。
(2) 通風變差。由於袋式除塵器清灰不力、風機風葉磨損嚴(yán)重、風機和電機的傳動皮帶鬆動、風管積灰等原因引(yǐn)起磨(mó)內通風(fēng)變差時,會使磨(mó)機產量下降。
(3) 入磨(mó)物料水分增大。物料水分多(duō)少直接影響配料的準確(què)性和磨機產量(liàng)及電耗,如(rú)果濕物料摻量比例較大,有可能導致“飽磨”或將內襯板粘上一層厚厚的料層,導致磨機產量下降。
(4) 水泥細(xì)度指標降低。細度指標降(jiàng)低、細度平均值下降,會引(yǐn)起磨機台時產量下降。
(5) 包球和糊(hú)磨。當發(fā)生包球和糊磨現(xiàn)象時,磨機台(tái)時產量(liàng)將(jiāng)大幅度下降。尤其是糊(hú)磨時產量更低,而包球時還會出現細度值偏大(dà)的問題。
(6) 研磨體裝載(zǎi)量過少。一般確定的裝載量都允許有一定的波動範圍,以適應研磨體補加周期內裝載量從多(duō)到少的需要。在(zài)此範圍內(nèi),磨機台時產量波動不大, 但如果不(bú)及時(shí)補(bǔ)加(jiā)研磨體,當裝載量降到一定程(chéng)度後,台時產量將大幅下降。
(7) 研磨(mó)體竄倉(cāng)。當隔氣(qì)板之間有大縫(féng)或篦板(bǎn)連接螺絲斷裂時,會發(fā)生研(yán)磨體竄倉現(xiàn)象。竄倉後的研磨體級配被打亂了,粉磨效率大幅度降(jiàng)低。與此同時,隔(gé)倉板的作用也大大減弱 (或失去),必須通過減少喂料量才能滿足水(shuǐ)泥細度要求。因此,一旦發生研磨體(tǐ)竄倉現象,應及(jí)時進行清倉處理。
(8) 研磨體(tǐ)清倉不及時,倉內(nèi)小規格研磨體增多,級(jí)配變得極不合理,平均球徑下(xià)降到一定程度,可降低磨機產量。
2.2 現場分析
對 2#、3# 磨機台產降低的原因進(jìn)行現場分析,確定了(le)降產原因為:
(1) 2#,3# 磨機入磨礦渣水分過高,而 1#、4# 磨機入磨水分正常,追溯至熟料配料庫發現,入 2#、3# 磨機的礦渣庫底礦渣(zhā)水分過高,後經觀察發現,礦渣(zhā)庫頂由於收塵器技改施工(gōng)原因,沒有(yǒu)將原有收塵器收(shōu)塵(chén)孔用水泥封死,而是進行了簡單的處(chù)理,導致雨季雨水進入庫內。
(2) 2#、3# 磨機係統袋收塵風機均風葉磨損嚴重,導致整個係統通風變差。
(3) 袋收塵已經出現嚴重冒灰現象(xiàng),廠方未對此(cǐ)做處理。
3 解決方案
經(jīng)分析找到磨機降產原因(yīn)後,確定了解(jiě)決方案如下:
(1) 對配料庫頂收塵孔進行封堵,控製入磨(mó)物料水(shuǐ)分及溫度,確保烘幹混合材的烘幹係統(tǒng)正常運轉,混合材進廠水分也應(yīng)嚴格控製、認真審查,並將(jiāng)入磨物料溫度嚴格控製在工藝(yì)要求範圍內。
(2) 逐步更換(huàn)原有袋收塵風機,控(kòng)製好磨內通風,確保磨內通(tōng)風的良(liáng)性循環,應定期清理所有通風管道。除(chú)塵器(qì)每周清理 1 次,庫滿(mǎn)停機就進行(háng)清理。選粉機通風,要合理(lǐ)調整好選粉效率,確保磨機產量和質量(liàng)的穩定(dìng)提高。
(3) 對收塵器的冒灰現象進行(háng)處理,先對冒灰區域進行封(fēng)補(bǔ)處理,後期逐步對 2 台磨機收塵(chén)器進行外殼修補,保溫材料破損區(qū)域進行重新更換處理(lǐ)。收塵器正常運行,磨內通風正常。
(4) 在生產過程中,需及時調整研磨體級配。在設備配置允許的情(qíng)況下,適當增加球段裝載(zǎi)量;通(tōng)過(guò)對噸產品研(yán)磨體的消耗量來確定補充量;定(dìng)期檢查倉內研磨體破損情況,當鋼球(qiú)破損較多(duō)時,應清倉重新級配。
(5) 要進行強化管理。一是建立和完善績效(xiào)考核製(zhì)度,使崗位員工的收入與產量、質量、電耗等掛鉤;二是加強員工業務素質培訓,不斷提高操作人員的操作技能;三是不斷(duàn)改善工藝(yì)技術,確(què)保磨(mó)機、高產(chǎn)、低耗。
4 結(jié)語
經(jīng)過對問題理論聯係實際的分析,水泥磨係統出現的降產(chǎn)問(wèn)題得到解(jiě)決,實施措施得當(dāng)。目前,該公司各(gè)磨機係統運轉正常,類似降產問題沒有出現。但水泥廠需(xū)對(duì)水泥磨係統以及各個生產車間加強管理,定期、分批對工人進行培(péi)訓,從根本上杜絕類似(sì)問題(tí)的(de)發生,水(shuǐ)泥廠生產係統的正常穩定運行,才是企(qǐ)業在(zài)激烈競爭中生存的基本要素。